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相似文献
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1.
王梅 《辽宁地质》2011,(2):58-58
为了维护正常的矿业秩序,近日,江西省泰和县国土资源局采取有效措施,把城市建设用土及取土点设置纳入统一规划、布点,任何单位和个人不得以任何理由增设取土点,取土必须先办理手续,并缴纳矿山环境治理保证金。  相似文献   

2.
欧阳涛坚  程春红 《探矿工程》2017,44(9):65-67,88
宁波河姆渡—田螺山遗址科学钻探要求采取无扰动原状土样,由于宁波地区特殊的地层岩性,采用传统的厚壁取土器及薄壁取土器均难以达到试验要求。为此,研发了新型双管取心钻具,同时改进泥浆工艺。应用证明提高了岩心采取率,大幅减少对原状土扰动,取得高质量岩土样;新型双管取心钻具,采用PVC内管和单向阀、大出水口钻头和高出刃切削片,具有高效、高性价比和操作性强等优点。  相似文献   

3.
蒋凡  刘华  岳青  杨文爽 《岩土力学》2022,43(Z2):431-442
依托常泰长江大桥主塔沉井基础工程,采用三维有限元方法,模拟了大型沉井首次取土下沉阶段刃脚土压力的变化过程,并结合现场刃脚土压力实测数据,分析了沉井下沉工序对刃脚土压力分布的影响以及取土过程中刃脚土压力的变化规律。现场监测结果表明:刃脚实际土压力变化规律基本上佐证了数值模拟结果。井孔内取土导致取土区域沉井刃脚处土压力下降,取土区域刃脚土压力随取土厚度的增大而逐渐降低,土体压应力转移至尚未取土区域的刃脚处。在由内井孔向外井孔区域取土的过程中,刃脚土压力向外井孔刃脚区域转移,导致外井壁和外隔墙区域刃脚土压力逐渐增大,直至达到其极限承载力,外井壁区域土体进入塑性状态,沉井出现明显下沉。给出的沉井刃脚处土压力的变化规律可为同类大型沉井可控下沉提供指导。  相似文献   

4.
为适应生产需要,我们设计了一种密封可靠的铁皮壳爆破筒,见附图。吊环(1)用8号或10号铁丝弯成,长度适当。铁皮筒的各处接缝,均需加锡焊密,以防渗水。筒顶(4)裁剪好之后,必须把六个螺丝焊牢之后,才能与筒身(5)连接。筒身(5)的直径,以孔径而定;长度以需装炸药量计算;形状按爆破目的确定。  相似文献   

5.
彭合 《探矿工程》1988,(1):48-50
我队在某地区承担工业与民用建筑地基基础勘察任务。该地区地层主要为亚粘土、砂性土及含淤泥质的砂(粘)性土。地下水位一般在10m左右。粘性土的液性指数最大为0.50,属硬塑(或可塑)状态的低压缩性土;砂性土的相对密度D_r<0.67,属于松散、中密程度的砂性土。孔深一般为10~20m。施工中所用设备为DPP-100-3型汽车钻机,可冲击回转成孔;也可压入(或击入)取样。所采用的取样工具为φ108型自由球阀式取土器和φ100型活阀式取土器;成孔钻具为普通合金钻具和抽筒钻具。  相似文献   

6.
几种取土器的比较试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
工业与民用建筑物工程地质勘测经常使用取土器采取原状土试样作室内分析。国内已普遍采用各种现场原位测试,但土工试验仍然是不可缺少的勘测手段之一。取土器的质量直接影响土试样的扰动程度以及试验成果的准确性和可靠性。国内外这方面的资料很少。衡量取土器质量应该用什么数据,口径大小及取土方法对土试样结构扰动的影响程度,取土时土样内  相似文献   

7.
冲击取土器在红粘土地层基础勘察中的应用贵州省地矿局112地质大队李川虎红粘土是云贵高原地表主要土层,分布广,厚度大,致密,遇水易膨胀,粘性强。为了解决取原状土样难的问题,我们自制了一种简便冲击取土器,实践证明,无论是在保证勘察施工质量,还是在提高施工...  相似文献   

8.
筒型基础是一种常见的海洋基础型式,其成功地沉放就位是正常使用的前提。故针对筒型基础,在均匀粉质黏土中开展了不同长径比的模型静压沉放试验,得到了筒型基础在静压沉放过程中的筒端和筒壁内外压力的变化情况。试验结果表明:筒内压力呈双折线形式,筒外压力线性增加,筒壁的侧向挤压是产生筒内压力的主要原因,筒内的挤土效应明显高于筒外;筒外的挤土程度为上部小,下部大,并与土塞增长率IFR成线性关系;筒端阻力与土的强度直接相关。根据规范,基于不排水剪强度和静力触探(CPT)可较准确的计算筒侧阻力和端阻力,由于挤土效应的差异,计算筒内阻力时的?、kf要取较大值。在基础沉放过程中主要阻力由端阻转变为侧阻,静压阻力和土塞的发展对0.1~0.2 cm/s之间的下沉速度不敏感,长径比L/D在1~2间的筒型基础的挤土效应和阻力特性是相近的。  相似文献   

9.
筒型基础是一种常见的海洋基础型式,其成功地沉放就位是正常使用的前提。故针对筒型基础,在均匀粉质黏土中开展了不同长径比的模型静压沉放试验,得到了筒型基础在静压沉放过程中的筒端和筒壁内外压力的变化情况。试验结果表明:筒内压力呈双折线形式,筒外压力线性增加,筒壁的侧向挤压是产生筒内压力的主要原因,筒内的挤土效应明显高于筒外;筒外的挤土程度为上部小,下部大,并与土塞增长率IFR成线性关系;筒端阻力与土的强度直接相关。根据规范,基于不排水剪强度和静力触探(CPT)可较准确的计算筒侧阻力和端阻力,由于挤土效应的差异,计算筒内阻力时的?、kf要取较大值。在基础沉放过程中主要阻力由端阻转变为侧阻,静压阻力和土塞的发展对0.1~0.2 cm/s之间的下沉速度不敏感,长径比L/D在1~2间的筒型基础的挤土效应和阻力特性是相近的。  相似文献   

10.
本文通过对比试验和生产实践的总结,分析了钻探工艺、取土方法和取土器结构对勘探质量和不扰动土样取土质量的影响,并提出了保证勘探、原状取土、标准贯入试验质量的一些具体设想和方法。  相似文献   

11.
随着经济的飞速发展,市场用土需求越来越大,如何规范取土市场成为燃眉之急。文登市国土资源局结合先进地区经验出台一系列措施,逐步形成完善的取土机制。一是所有取土单位取土前必须与国土资源局签订取土复垦协议。二是基本农田内坚决不能取土;耕地取土后必须照原样复垦;其他地类须优先复垦为耕地,实在不行的按原地类复垦。三是取土单位取土前须缴纳复垦保证金每亩1万元,复垦后退还。  相似文献   

12.
采用自得设计制造的自升式液压升降钻探平台承担了40多项浅海勘探工作。钻孔结构为Х168mm开孔,Х130mm终孔,使用海水泥浆护壁,其pH值控制在9~11。土层及淤泥质土用Х110mm锥阀式强制密封邓土器取原状样,砂性土采用89mm薄壁自由活塞式取土器取原状样。同时指出了海上钻探的注意事项。  相似文献   

13.
沿海软粘土取土质量的对比分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文在简要介绍固定活塞式薄壁取土器取土技术基础上,详尽分析了在连云港、赤湾港和广深路所进行的软粘土取土技术对比试验结果。试验结果表明,土样扰动对于室内所测定的力学性指标影响极大,但对物理性指标影响不大。研究结果还有力地证明,只要操作正确,采用薄壁取土器能取得高质量土样,而采用敞口式厚壁取土器取出的土样扰动较大。  相似文献   

14.
现有煤矿井下煤层气含量测试取样装置在提心过程中煤心暴露,致使损失气测算不准,影响煤层气含量测定精度,而油气田上使用的密闭(保压)取心装置需在地面配合绳索取心工具使用,且费用高昂,不适合井下煤层。USC-Ⅰ型煤矿井下煤层密闭取心装置为一个双筒单动式取心器,包括依次连接的取心钻头、外筒和钻杆接头;外筒内悬挂有内筒,内筒上端连接有球座分水接头和悬挂总成,内筒下端连接有内筒密闭球阀;内筒和外筒之间设置有液压关闭机构,液压关闭机构上端与球座分水接头相连接,下端与关闭球阀半滑环相连接。选取陕西彬长矿业集团胡家河煤矿作为现场应用地点,以该矿井主采的4#煤层作为取心测试对象,利用施工区的1个钻孔,分别进行了普通取心筒和密闭取心装置测定气含量,测定结果表明:该取心装置可使煤心在提取过程中处于密闭状态,减少样品中的气体损失,有效提高煤矿井下煤层气含量测定的准确性。  相似文献   

15.
采用有限元法对取土器压入土体过程作了初步数值模拟,评价该过程产生的扰动,并分析取土器参数对扰动程度的影响.根据模拟结果,取土器切入对周围土体产生了扰动影响,形成环形和上端塑性扰动带,中心部位扰动相对较小,中间土位移以竖向为主,竖向应变经历了压-拉过程.取土器面积比、摩擦系数和刃口角度大小均对扰动程度产生影响.  相似文献   

16.
筒型基础在海洋工程中应用广泛,贯入阻力的准确计算是筒型基础成功应用的关键。在海洋工程中,粉土是介于砂土与粘土间的特殊土,现有计算方法中将粉土等同于砂土,忽略了粘聚力c对贯入阻力的影响。文中开展了粉土中筒型基础的现场贯入实验,观测了自重下沉阶段与负压贯入阶段筒型基础贯入阻力与贯入深度的关系,提出了粉土中计算沉贯阻力的方法,并对不同筒端形式的减阻效果进行了深入分析。研究结果表明,采用现有规范方法计算粉土中筒型基础的贯入阻力值较实测值偏小20%,文中提出的两种方法不仅适用于计算粉土中筒型基础的贯入阻力,而且能够反映负压贯入阶段的减阻效果;尖筒端可使筒端阻力减少50%,减阻环可使筒侧摩阻力减少50%,但减阻环会破坏筒壁周围土体,形成渗流通道,导致负压失效。  相似文献   

17.
马文冠  刘润  练继建  郭绍曾 《岩土力学》2019,40(4):1307-1312
筒型基础在海洋工程中应用广泛,贯入阻力的准确计算是筒型基础成功应用的关键。在海洋工程中,粉土是介于砂土与黏土间的特殊土,现有计算方法中将粉土等同于砂土,忽略了黏聚力c对贯入阻力的影响。开展了粉土中筒型基础的现场贯入试验,观测了自重下沉阶段与负压贯入阶段筒型基础贯入阻力与贯入深度的关系,提出了粉土中计算沉贯阻力的方法,并对不同筒端形式的减阻效果进行了深入分析。研究结果表明,采用现有规范方法计算粉土中筒型基础的贯入阻力值较实测值偏小20%,提出的两种方法不仅适用于计算粉土中筒型基础的贯入阻力,而且能够反映负压贯入阶段的减阻效果;尖筒端可使筒端阻力减少50%,减阻环可使筒侧摩阻力减少50%,但减阻环会破坏筒壁周围土体,形成渗流通道,导致负压失效。  相似文献   

18.
杨旭  陈飞  练继建  王海军 《岩土力学》2014,35(12):3585-3591
鉴于传统的筒型基础沉放阻力计算公式或数值分析方法均没有考虑筒壁内外侧挤土效应的差异,对于窄深型或是带分舱板的宽浅型筒型基础,由于筒壁或者分舱板的约束作用,基础内侧挤土效应有时远大于外侧,用传统方式计算沉放阻力可能存在较大误差。为揭示筒壁内外侧挤土效应的差异情况,采用显式的任意拉格朗日-欧拉(ALE)方法,针对土体大变形和接触非线性等问题,建立了能够实现筒型基础动态、连续沉放过程的有限元模型,模拟出了筒壁内外侧挤土效应。数值分析结果表明,当入土深度与筒径比达1.6时,筒壁内侧压力可达外侧的10倍左右。通过分析下沉过程中筒壁内外侧土体位移及应力分布,阐述了筒壁内外侧挤土效应差异的机制。最后,提出了考虑挤土效应的筒型基础沉放阻力计算公式,计算与试验结果吻合良好,大大提高了筒型基础沉放阻力的计算可靠性。  相似文献   

19.
筒型基础在海洋工程中应用广泛,贯入阻力的准确计算是筒型基础成功应用的关键。在海洋工程中,粉土是介于砂土与粘土间的特殊土,现有计算方法中将粉土等同于砂土,忽略了粘聚力c对贯入阻力的影响。文中开展了粉土中筒型基础的现场贯入实验,观测了自重下沉阶段与负压贯入阶段筒型基础贯入阻力与贯入深度的关系,提出了粉土中计算沉贯阻力的方法,并对不同筒端形式的减阻效果进行了深入分析。研究结果表明,采用现有规范方法计算粉土中筒型基础的贯入阻力值较实测值偏小20%,文中提出的两种方法不仅适用于计算粉土中筒型基础的贯入阻力,而且能够反映负压贯入阶段的减阻效果;尖筒端可使筒端阻力减少50%,减阻环可使筒侧摩阻力减少50%,但减阻环会破坏筒壁周围土体,形成渗流通道,导致负压失效。  相似文献   

20.
取土扰动对软粘土不排水强度的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究表明,取土扰动软粘土的室内试验结果有显著的影响,从而影响到工程设计的经济性和合理性,本文首先分析了土样扰动的影响因素,着重总结了取土扰动对软粘土土样不排水强度和残余有效应力的影响的研究成果。并指出,深入进行取土扰动影响的研究具有重要的理论和实际意义。  相似文献   

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