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我厂生产的300米岩心钻机是一种机械传动、液压给进和操纵的立轴式钻机。它的代表产品先后有XU300-2型、XU300-2A型和XY-2型钻机。它们的液压系统的主要区别在于:XU300-2型和XU300-2A型钻机的液压系统,是由定量的齿轮油泵供油,采用了调压溢流阀的旁路调压回路和多路换向阀(13—0)操纵的方向控制回路。它所采用的大部分液压元件与五十年代的产品基本一样,一直未加以改造。这种液压系统也是一直沿用下来,它存在着许多不合理的部分。XY-2型钻机,则是1982年底经部级鉴定,并于1984年起形成了 相似文献
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NY-100型液压拧管机是XU300-2型钻机的配套产品,采用油马达驱动,机械传动,液压操纵换向的结构。驱动油马达所需压力油,来自钻机油泵。为了解答用户对该拧管机提出的力矩如何计算及冲击力为多大的问题,我们作了如下理论推导与电测试验。 相似文献
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一、概 述我厂为XU300-2和XU600型钻机配套而生产的CB_(45)~(32)型齿轮油泵,其特点之一是采用了轴向间隙液压补偿结构,以保证油泵能在额定工作压力下经较长时间工作后,仍有较高的容积效率,从而延长使用寿命。但是根据前几年用户的反映和本厂产品质量调查情况表明,该型油泵主要存在下面三个质量问题: 相似文献
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目前,地质勘探使用的油压钻机其液压系统均配置不同型号的齿轮油泵。由于使用上的一些原因,油泵损坏较快。在报废的油泵中,我们发现大多数油泵的齿轮、轴承等零件基本完好,可以再使用,仅因铝合金泵体进油腔室磨损而整个油泵报废,这的确是个浪费。为了作到物尽其用,我们便试图修复泵体。修复泵体的困难是:泵体的材料是铝合金的,我们不能堆焊修复;又因泵体腔室几何形状特殊,不可能静配合镶套,经多次摸索,采用无机粘接镶套修复获得成功。 相似文献
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深圳市钻通工程机械股份有限公司成功开发了ZT-150型非开挖铺管钻机。钻机液压件,包括油泵、马达、液压阀和油管等均为进口产品;柴油机采用合资品牌,动力强劲,性能可靠。钻机和动力站采用挖掘机履带底盘一体化行走机构,驾驶室带冷暖宫调,可容纳两人。动力头采用柱塞马达,转速高,扭矩大。 相似文献
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1 引言 卡盘是钻机的主要部件之一。目前在机械传动液压给进的立轴式钻机中,大多数采用碟形弹簧夹紧、液压松开的常闭型卡盘。TK—3型钻机亦采用此种卡盘。在同类型钻机中,尽管卡盘类型相同,但在具体结构上亦有许多差别,如碟形弹簧有上置式或下置式、卡盘体与立轴的连接形式采用螺纹或 相似文献
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液压技术已广泛在地质钻探部门采用。目前钻机已液压化,从油压给进、油压卡盘、油压移车式钻机发展到第三代动力头式全液压钻机。液压泥浆泵、液压拧管机、液压机械手、液压随车吊、油压千斤顶等都已试制出来,正在推广使用。钻具制造加工设备上也普遍采用液压技术,例如正广泛采用液压半自动钻具专用机床、油压操纵的立式淬火机床、液压墩管滚丝机、液压造型机、液压控制的工频炉、电弧炉或中频炉等等。液庄传动技术能如此广泛地采用,这是因为它具有如下的无可比拟的优点: (1)能在很大范围内实现无级变速。适合于钻进工艺的需要,有利于提高钻进效 相似文献
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本文介绍了CYS300型全液压地热水井钻机的性能参数、关键机械部件结构及液压系统的设计。钻机选用齿轮泵作为液压系统动力元件,配合液压多路阀实现对动力头双液压马达和给进油缸等执行元件液压油的合流,通过液控二速阀实现动力头双液压马达的串并联工作,输出4种转速和扭矩,在满足钻机性能参数设计要求的同时,简化液压系统的设计,减少液压系统能量损耗,降低维护和使用成本。钻机采用油缸三链条倍速机构实现动力头的给进提升,具有结构简单、性能可靠、抗冲击能力强、提升平稳等优点。现场工程施工应用表明:CYS300型全液压地热水井钻机性能稳定可靠,工艺和复杂地层适用能力强,操作安全舒适,钻进效率高。 相似文献
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煤炭科学研究总院西安分院日前推出新产品“煤矿用履带式全液压坑道钻机(简称ZDY6000L型全液压履带钻机)”。该钻机是国家科技部科研院所技术开发研究专项资金项目“ZDY6000L型履带自行式水平深孔瓦斯抽放钻机”的科研成果,主要解决了煤矿井下钻机搬迁运输难的问题,而且在技术上有新突破。与以往MK系列钻机所采用的手动控制、手动变量的液压系统相比,该钻机采用了负载传感变量控制技术和液压反馈控制等先进技术,整体技术水平迈上了一个新台阶。 相似文献
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钻机提升系统在开启和关闭时存在着严重的液压冲击现象,因而会造成钻机运行的不平稳。产生液压冲击主要是由换向阀开启和关闭时液压油和负载的动能瞬时转化为压力能而造成的。本文结合DGZ-150B型多管全方位旋喷钻机,主要介绍了通过改进提升液压系统回路和选择合理的提升速度来降低液压冲击的影响。通过利用AMESim 软件对改进前后的提升液压系统建模仿真,可以看出改进后的液压系统对液压冲击有明显的控制,系统稳定性大大提高。按照改进后的提升液压系统对钻机的提升系统进行改造,钻机在步进提升时基本感觉不到液压冲击,钻机的震动大大减轻,稳定性增强。 相似文献