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相似文献
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1.
钻探施工时钻孔都会发生程度不同的弯曲.在防治孔斜,制定钻孔设计方案时,钻探人员要和地质人员紧密配合,认真研究地层情况,分析钻孔弯曲规律,以防为主,防治结合.我队施工的钻孔多用钢粒钻进.造成孔斜的主要原因是粗径钻具与孔壁之间的环状间隙过大.因此,粗径钻具越短、越弯,钻孔弯曲越大.另外,在地层软硬不均的情况下,施加的轴心压力不适当也会造成孔斜.针对这些问题,我队采取防治孔斜的主要方法是尽量缩小粗径钻具与孔壁之间隙.  相似文献   

2.
《探矿工程》1975,(3):13-23
(一)概述本矿区钻探工作量的70%是6~9级的蛇纹大理岩,混合岩化黑云母片麻岩及条痕——均质混合岩。大部分采用钢粒钻进,易超经,钻孔弯曲比较严重。超基性岩体多为4~6级,采用合金钻进,孔壁间隙控制好,钻孔弯曲度较小。钻孔设计方位角38°38′、倾角一般为85°~88°、孔深600~1200米。钻孔弯曲度平均每百米顶角允许上漂1°左右,方位角要求在工业储量地段出矿点最大不得偏离勘探线的1/4(25米)。  相似文献   

3.
地层的各向异性和软硬不均引起钻孔急剧弯曲,在这类强造斜地层采取回转法钻进,无论采取何种防斜措施,诸如控制孔壁间隙、加强导正、增加刚性等等,其钻孔弯曲度都远远超过“规程”的允许误差。实践证明,使用金刚石钻进、绳索取心钻进并采取防  相似文献   

4.
我队勘探矿区,矿床埋藏深,钻孔深度一般在800~1000米,采用钢粒钻进钻孔弯曲严重。从一九七○年起试用小口径金刚石钻进后,情况基本好转。由于金刚石钻进钻孔直径小,现有测斜仪井下仪直径都在65毫米以上,不能使用。因此,钻孔弯曲方位不能测出,严重影响生产。  相似文献   

5.
钻粒钻进,尤其是用钢粒时,通常与站粒钻头的强烈磨损有关。钢粒钻进过程中,特别是增大压力时,用20—30号钢做的普通钻粒钻头迅速磨损,因为在钻头端部和侧壁磨成一个槽状,促使钻粒进入孔壁与岩心钻具的环状间隙中。  相似文献   

6.
某矿区是一个工作多年的老矿区,先后施工过几十个大口径钻孔。由于岩层构造太复杂,加之钢粒钻进的工艺特性所限,长期以来,钻孔弯曲大,矿心采取率低,且有富矿流失现象,造成品位贫化,使这个矿区地质资料的准确性和代表性受到很大影响。个别钻孔  相似文献   

7.
中心内容:钻孔弯曲的原因;防斜;治斜;定向钻进;本课题今后的方向。在钻进过程中,钻孔顶角和方位角的变化,造成钻孔空间位置的变化,叫做钻孔弯曲。在钻进中,采取各种方法和措施,控制钻孔顶角和方位角的变化,使钻孔弯曲符合地质设中心内容:钻孔弯曲的原因;防斜;治斜;定向钻进;本课题今后的方向。在钻进过程中,钻孔顶角和方位角的变化,造成钻孔空间位置的变化,叫做钻孔弯曲。在钻进中,采取各种方法和措施,控制钻孔顶角和方位角的变化,使钻孔弯曲符合地质设  相似文献   

8.
随着金矿地质工作的发展,勘探深度越来越大。钢粒钻进深孔效率低,孔内事故多,钻孔易弯曲,经济效益较差等。为了改变这一状况,我们在学习外单位射流液动冲击钻进经验的情况下,先后订购了数套射流冲击器,并进行了生产试验。结果在清水中效果  相似文献   

9.
大红山为一大型铜、铁矿床,主要矿体埋藏深度500~800米,矿体最厚达100~200米,富矿约占铁矿储量的50%以上。在这一区域内航测磁异常面积近300平方公里,矿区内以1000r地面物探等值线圈定面积达30平方公里,是我省一个大的强磁性矿区。矿区自一九六六年开始勘探,到一九七九年共施工钻孔五百余个,进尺四十多万米。七三年前采用大口径钢粒钻进,钻孔弯曲严重。七四年后全面推广小口径金刚石钻进,弯曲度有所好转,但仍不能完全避免,加之钻孔又深,很多钻孔终孔位移偏离勘探线甚远。  相似文献   

10.
我分队在一个铁矿区进行勘探评价,由于钻孔严重弯曲,以致施工效率低,质量差,报废工程多,影响矿山建设.过去一直没很好地解决钢粒钻进的防斜问题.74年以来,我们根据本矿区孔斜规律,采用厚壁岩心管加长粗径钻具的措施,控制顶角的变化从而达到稳定方位角之目的.一、厚壁岩心管防斜效果我们抓住钻孔顶角上漂幅度过大而导致方位角改变这一主要矛盾,从控制顶角上漂着手,采用厚壁岩心管加长粗径钻具的措施,使方位角变化幅度减小,取得了较好效果.表1所列为钻孔平均深度大致相同的情况下,采用厚壁岩心管防斜与采用普通岩心管钻进时钻孔弯曲情况的对比.  相似文献   

11.
钻进过程中,冲洗液漏失,给生产带来很大困难,尤其是在高山和缺水地区更甚。现根据实际生产中一些漏失现象进行了分析,提供参考。一、关于一般基岩小裂隙含水层的漏失钻进含水层,采用泥浆作冲洗液,可保护孔壁,防止坍塌掉块,这是由于附在孔壁的泥皮起作用,因此应考虑到在一定压力差的情况下不使其破裂,以保持冲洗液的正常循环。如祁县某钻孔,孔深330米以下均是丰富的基岩含水层,岩石裂隙十分发育,根据附近同层位两个钻孔的资料分析,含水层的承压水头大约高于地面不到20米,使用泥浆护壁,钢粒钻  相似文献   

12.
合理选择钻孔直径和结构,采用正确的钻进方法,是我们四川地质局在钻探技术方面实行改革的主要内容之一。鉴于新系列φ76毫米双管钻进,其岩、矿芯直径相当或大于原φ75毫米单管或91毫米双管钻进。因此,近年来我们进行了以新系列φ76毫米为基本孔径的普遍改革。从而在原有旧系列的设备、管材、工具的条件下,既易于满足钻进工艺的要求,又扩大了硬质合金钻进的范围,针状合金钻进的比例增大,代替了大部份的钢粒钻进,有效地提高了部份矿区的岩、矿芯采取率和减少了钻孔弯曲,为进一步缩小钻孔直径,简化钻孔结构,逐步采用金刚石钻进打下了  相似文献   

13.
我队根据弓长岭矿区情况,拟订了"钻探操作三项制度",其中包括了钢粒钻进,破碎岩层钻进,防止钻孔弯曲以及予防孔內事故等操作方法.经一年多实际工作中的验证,又进行了多次修改,事实证明,在钻探施工中,以此法作为操作依据,其效果是良好的.茲介绍如后,仅供参考.  相似文献   

14.
当一个钻孔钻进到一定深度后,就要用测斜仪测量钻孔的倾角和方位角。在煤田队里,钻孔结束后,又须进行电测井工作以校正钻探所得的煤层层数、厚度及其部位。无论测斜仪和电测仪,都有因孔壁掉块和小坍塌,以及钻孔的陡然弯曲而致被阻不能提升的可能,导致拖延  相似文献   

15.
张明辉 《探矿工程》1986,(6):33-34,3
在破碎复杂地层中钻进和采取岩矿心都是很困难的。特别是采用常规的小口径(φ56毫米)金刚石钻进,困难更大。因为有下列不利条件。1.由于小口径金刚石钻进的孔壁间隙很小(如用φ56.5毫米钻头,孔壁间隙仅有0.75毫米),冲洗液流通阻力大,不易泵送,实际上很难有效地使用泥浆护壁钻进,多数是清水顶漏钻进,排粉不好,孔内事故多。较小的孔壁间隙引起泵压超高,常常憋泵,深孔时难以实现安全钻进。这种情况下,机台工人往往采取减少向孔内供水量的办法,结果是钻头微烧甚至钻头烧毁。  相似文献   

16.
我队在试验SC-89型液压射流冲击回转(以下简称冲击回转钻)钻进过程中,同样存在孔斜问题。通过试验,我们对冲击回转钻进钻孔弯曲问题有了一些粗浅的认识,下面仅就钻孔弯曲的原因及防斜措施作一介绍,以供参考。  相似文献   

17.
我队勘探的矿区,岩石具有硬、脆、碎的特点,属变质岩易斜地层.在钻探施工过程中,常发生孔内垮坍、漏失、钻孔弯曲和烧钻事故;钻进效率低,成本高.我们改进的一种反循环钢粒钻进钻具(见图),适用于φ110和φ91钻孔口径,经生产试验,共钻进500米,效果良好,起到了防斜、防烧作用.该钻具的特点是:①选用缩径钻头,倒塔式粗具结构,故钻出的孔径有较小的孔壁间隙,钻具偏斜角也小,增加了粗径钻具钻进的稳定性.②采用双管,外管能控制因刚度产生的内管弯曲过大现象,故防斜性能比普通钻具好.③采用单钻头双管反循环,外  相似文献   

18.
问与答     
一、何谓初级定向钻进? 当前,我国一些钻进容易发生倾斜的矿区,为了使钻孔钻达靶点,根据矿区促斜规律,依据地质设计的钻孔要素,在规定允许的偏线距离内,利用该矿区钻孔的自然弯曲规律,采取适当的钻进技术措施,促使钻孔按设计的轨迹延深。这就是通常说的初级定向钻进。 影响钻孔自然弯曲强度的因素较复杂,主要有地层的各向异性,产状变化,孔壁与钻具间的间隙,使用的钻具组合及其本身的刚度,开孔的顶角、方位角以及采取的钻探技术参数等。 二、如何设计初级定向钻孔? 初级定向钻孔设计方法基本上有两种,一是由上向下设计。另一种是由下(见矿点)向上设计,然后根据设计计算出钻孔位置、钻机安装角度等。具体设计方法有绘图法和计算法(解释法),一般设计方法如下; 根据各矿脉已施工的钻孔偏离实际开孔方位线距离平均数值,扭角按下式求得; SillQ WWH tn.smo a = arc sll---- AH·5110式中:0——钻孔项角 a——安装钻机扭角 BD——实际钻孔落点偏线距离 设计所得角。为实际偏角。当安装钻机扭角时,若钻机实际按顺时针方向偏斜,向过时针方向扭a角,若逆时针方向偏斜时,应按顺时针方向扭口角。 H、如何保证初级定向钻进的实现? 初级定向钻孔施工,首先要做好矿区已完钻孔弯曲规律的统计工作,找出各种地层的自  相似文献   

19.
一 在钢粒钻进方面着重讨论了钢粒钻进工艺过程,钢粒钻进参数之间的内在联系,以及进一步提高钢粒钻进的途径。小组代表们的共同看法是:  相似文献   

20.
目前,我队开动三台人造金刚石钻机,两年来的生产试验表明,在7~9级石英、辉石闪长岩中钻进,小时效率比钢粒钻进提高1~2倍,钻孔质量好,事故少。然而,能不能充分发挥人造金刚石钻进的优越性,使其台效和实进尺亦相应地比钢粒钻进提高1~2倍呢?我队钻探工人和技术人员曾进行过多次探讨。就我队来说,人造金刚石钻进台效之所以不能成倍地超过钢粒钻进,原因之一是纯钻率较低。特别是在人力拧卸管的情况下,每次起下钻既费力又费时间。采用双管钻进,岩心管不能配得太长,因此虽然井下钻头进尺很好,亦不得不按时起钻。另外,双管钻进要求卡簧质量、规格与钻头配套严格,否则在特别完整地层(岩心很长,不易拔断)或特别破碎的地层中钻进时,常发生岩心堵塞或采不上岩心。这种情况在井浅时还好处理,井深了起下钻一次要  相似文献   

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