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渤海油田大位移井下套管设计难点及对策研究
引用本文:陈立强,王晓鹏,吴智文,邵宇航,薛懿伟,王栋森.渤海油田大位移井下套管设计难点及对策研究[J].探矿工程,2020,47(3):23-30.
作者姓名:陈立强  王晓鹏  吴智文  邵宇航  薛懿伟  王栋森
作者单位:中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,中海石油(中国)有限公司天津分公司,中海石油(中国)有限公司天津分公司,中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司
基金项目:中海石油(中国)有限公司科技项目“渤海在生产油气田增产稳产钻完井技术研究”(编号:YXKY-2019-TJ-04)
摘    要:渤海油田大位移井套管下入困难的问题亟待解决。本文以渤海油田一口大位移水平井A井为例,从设计的角度分析了该井φ244.5 mm套管下放技术难点,并利用LANDMARK软件对影响套管下放的因素进行了分析,结果表明,轨道造斜点的提高、表层套管下深的增加、超大稳斜角条件下套管磅级的减轻、摩阻系数的降低、漂浮段长的增加均能减小套管下放的摩擦力,提高套管下放悬重。通过逐一优选A井轨道造斜点、表层套管下深、套管磅级、摩阻系数、漂浮段长,最终设计A井φ244.5 mm套管采用漂浮法下入,漂浮段长1200 m,预测套管下放到位的悬重与实测值的相对误差为6.34%,在工程误差允许范围内。制定了渤海油田大位移井下套管设计流程,设计过程中,应综合考虑轨道造斜点、表层套管下深、套管磅级、摩阻系数、漂浮段长对套管下放悬重的影响,优选最优方案,确保套管顺利下放。

关 键 词:大位移井  套管下放  漂浮下套管  设计优化  设计流程  渤海油田
收稿时间:2019/5/27 0:00:00
修稿时间:2019/5/29 0:00:00

Casing running design difficulties and solutions for extended reach wells in Bohai Oilfield
CHEN Liqiang,WANG Xiaopeng,WU Zhiwen,SHAO Yuhang,XUE Yiwei and WANG Dongsen.Casing running design difficulties and solutions for extended reach wells in Bohai Oilfield[J].Exploration Engineering(Drilling & Tunneling),2020,47(3):23-30.
Authors:CHEN Liqiang  WANG Xiaopeng  WU Zhiwen  SHAO Yuhang  XUE Yiwei and WANG Dongsen
Institution:CNOOC Ener Tech-Drilling & Production Co.,CNOOC China Limited, Tianjin Branch,CNOOC China Limited, Tianjin Branch,CNOOC Ener Tech-Drilling DdDd Production Co.,CNOOC Ener Tech-Drilling DdDd Production Co.,CNOOC EnerTech-Safety DdDd Environmental Protection Co.
Abstract:
Keywords:extended reach wells  casing running  floating casing  design optimization  design process  Bohai Oilfield
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