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相似文献
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1.
钻机立轴的内孔镗削加工,是一项重要的加工工序.最初我们曾计划在钻床上镗孔加工,没有成功,后来使用镗孔工具,在车床上进行加工,获得了良好效果.使用镗孔工具加工立轴的情况见图1所示.立轴用车床三爪卡盘夹牢,端部用中心架支住.镗孔工具夹装在刀架上.工作时,摇动刀架进行给进镗削加工.  相似文献   

2.
我队近来多系深孔作业,电测组没有800米以上的电缆,不能解决深孔电测工作,无法使用无岩心钻进,且岩层较硬(砂岩及砂砾岩——六级以上),效率低,纯钻时间少,大大影响生产。队生产技术组及时研究了这种情况,采用取心三翼钻头,经试验效果良好,在010号钻机806孔709多米孔深的六级岩层钻进,效率与无岩心三翼钻头相仿,岩心采取率达  相似文献   

3.
KAM-500型钻探机立轴,全长1234毫米,中间有一(?)53毫米的通孔。对于这样的深孔,一般是用普通麻花钻头接长柄部来钻削。不但操作费力,而且排屑困难,钻头在进刀一段深度后,不得不全部退出进行排屑,有时甚至因切屑堵塞,加工材料过热,致使钻头被“烧伤”、“咬死”或破碎,无法加工。59年我们试制立轴时,遇到了钻削深孔的关键,因没有加工深孔的专门设备,后经机工车间老工人集体研究,制成一种加工深孔的扁钻,经实际使用,效果良好,攻克了一大关键,使上述立轴得以试制成功。  相似文献   

4.
MP_(6-1)型小切削具钻头是苏联新型的硬质合金钻头的一种,它在4—8级的岩石钻进中,获得了很高的效率,1957年初,我队拨来一批该型钻头,经我们一年多来在各种岩层使用,均出现了很高的效率,比以往用5×5×13规格的磨角钻头效率要高出1—2倍。从1957年8月以来,我队钻头镶焊组开始仿制MP_(6-1)型钻头。58年初在中深孔4—6级岩石中,使用该型钻头,台月效率达506公尺,因而只从全面推广使用该型钻头之后,在小时效率上及台月效率,均有很大的提高,所以现将这一经验整理介绍如下:  相似文献   

5.
江西省浮梁县朱溪矿区深孔钻探施工技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
详细介绍了朱溪矿区3个深孔钻遇地层、钻探设备、钻孔结构、钻头使用、起大钻、冲洗液使用、护孔堵漏、套管使用等具体情况。重点分析和总结了钻孔结构、钻头使用、冲洗液使用、护孔堵漏等钻探工艺技术,并提出今后深孔施工需慎重配套钻探设备、增大钻头外径、提高钻探效率、重视深孔孔斜尤其是方位超差和灰岩溶洞问题等建议。  相似文献   

6.
深部坚硬地层绳索取心钻进的特殊性在于钻头易打滑与增加钻头压力受限的矛盾。在分析总结本溪铁矿已施工超深孔成功经验的基础上,提出了孕镶金刚石钻头的选择与使用技术措施,提高了钻进效率,延长了钻头使用寿命,解决了深孔坚硬岩层钻头的打滑问题。  相似文献   

7.
在水井、基础工程大口径钻孔施工中,自制了六翼组合牙轮钻头,是钻进卵石地层的理想碎岩工具,但往往造成钻头脱落、折断事故,如能及时发现,处理一般都比较顺利。但由于事故出现后都不能尽快发现,导致钻头斜靠在孔壁上,事故头插入孔壁内,处理困难,成功率极低,只好提前终孔、报废钻孔。为了解决这一问题,我们制作了一种简便的处理工具扶正器,且摸索出了一种较简单的处理方法,介绍如下。  相似文献   

8.
大庆油田深部地层岩石坚硬、研磨性强,运用常规手段钻进,单只钻头进尺少、寿命短且机械钻速较低。应用液力衡扭矩提速工具,有效解决了这些问题,显著提高了机械钻速和单只钻头的进尺。通过达深16井的现场试验证明,该工具能够使钻头的破岩方式在剪切的基础上附加机械冲击和高压水力脉冲,有效提高PDC钻头剪切岩层的效率,为深井提速提供了一种有效的手段。  相似文献   

9.
在地层不太完整的情况下,小口径钻进用双管取心,不仅能有效地保护岩、矿心不被冲蚀,获得较高的采取率,保证工程质量,同时还能减少钻头振动,从而增加回次进尺,提高钻进效率,延长钻头使用寿命,减少金刚石消耗.最初,曾采用仿D-10型双管钻进,使破碎地层的岩、矿心采取率有了提高,但钻具发生折断难以处理.为此,我们分析了各种单动双管的结构特点和存在问题,设计加工了球型轴承单动双管,经两年来的生产使用,钻进五千八百多米,累计近  相似文献   

10.
为了提高金刚石钻头的时效和寿命,将钎焊法引入到高胎体金刚石钻头的设计和加工中。首先利用热压法加工耐磨性能好的金刚石孕镶块;然后加工自带两层水口和水槽的新型钻头钢体,且两水口之间预留焊接槽;最后采用钎焊法,将金刚石孕镶块焊接到钻头钢体上。野外试验表明,试制的2只Φ75/54.5 mm高胎体金刚石钻头,与现场使用的孕镶金刚石钻头相比,钻进效率分别提高41.7%和8.3%,使用寿命分别提高50.4%和32.9%。采用二次钎焊法加工的金刚石钻头,兼顾了热压法的优点,解决了工作层高度过高导致钻头胎体折断、掉块的难题,明显提高了金刚石钻头的使用寿命。  相似文献   

11.
针对深部钻探特点,从金刚石钻头类型、胎体设计、金刚石参数设计、钻头结构及热压参数等方面进行了分析研究,提出了深部钻探金刚石钻头的设计思路。在多个深孔钻探的应用中取得了良好的效果。本文总结的深孔金刚石钻头设计与使用体会,可为钻头研究人员提供一定的借鉴,同时对广大钻探工程技术人员合理选择、使用金刚石钻头具有一定的指导意义。  相似文献   

12.
过去打水文孔,在浅孔中采原状土样,多半使用加压法。这种方法在深孔中运用,压力势必消耗在钻杆弯曲和摩擦上,只有部分压力传到井底,很难使钻头压入粘土层,不能达到取样的目的。而且由于钻杆过度弯曲,每钻进一次,都要作整直工作,也易造成钻杆折断事故。为此,改制成功一种锤打式真空取土器,经两个孔,在孔深110—170米的冲击层中分层取样21个原状土样,结果完全合乎地质要求。  相似文献   

13.
潜孔锤反循环钻头体的改进与内部流场的仿真分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
郝树青  殷琨  王清岩  任红 《世界地质》2007,26(1):98-101
介绍了潜孔锤反循环钻头改进设计的思想,运用CFD技术对钻头体内部流场进行了数值模拟与仿真分析。结果表明:卷吸作用与钻头体底部的喷射孔形成的反循环气流共同作用,加强了反循环形成效果;且钻头体内部上返风速〉15.24m/s,使岩芯得以顺利地排至地表。设计加工了带有不同倾角引射孔的钻头体模型,经实验室验证表明,当引射孔倾角为30°时形成的压力最大。将加工出的钻头用于栾川钼矿生产,钻遇采空区时或穿过采空区后,反循环都正常形成,应用该技术共完成勘探孔66个,累计进尺〉2500m,钻进时效4.08m。  相似文献   

14.
张业惠 《矿产与地质》1993,7(3):238-239
C620—1型车床具有刚性强、精度高、用途广等优点,广泛用于野外地质勘探队的机修车间.但此车床主轴孔径较小,对超过Φ37mm以上的长轴类工件就无法进入.在实际工作中经常遇到需要钻孔的长轴类工件,由于受到车床孔径的限制无法加工.野外地质工作条件差,设备简单是众所周知的.这样革新挖潜来扩大设备的使用范围,提高设备的利用率就很有必要.通过生产实践我们革新了利用车床尾座支撑工件,钻头旋转进行钻削加工的方法解决了长轴类工件的钻孔难题.现依钻削KAM500型钻机横轴油孔为例简述操作方法.横轴长1800mm,最大直径Φ60mm、需要钻削直径Φ10mm、深485mm的油孔一个.难度比较大,加工方法如图1所示:  相似文献   

15.
南坪矿区复杂地层深孔钻进技术研究   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
李振学 《探矿工程》2010,37(11):12-15
针对南坪矿区复杂地层深孔钻进中出现的护壁堵漏难、"打滑"地层钻进效率提高难、复杂孔段采心难等问题进行了探索和研究,通过开发适合该复杂地层特点的优质系列冲洗液、引进国内先进取心钻具、选择特制孕表镶钻头等手段,有效解决了制约生产效率的难题。  相似文献   

16.
深孔钻探金刚石钻头技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
介绍了能大幅提高深孔钻探效率、降低钻探成本的金刚石钻头——高效长寿命金刚石钻头的设计制造及工程应用效果。这种钻头包括两种结构形式——单水口高胎体金刚石钻头和双水口高胎体金刚石钻头。研究设计的新型高效长寿命金刚石钻头在钻速提高20%的前提下,寿命比常规钻头提高了200%,有效解决了深孔弱研磨性地层和强研磨性地层钻头寿命短的难题,取得了良好的效果。  相似文献   

17.
目前,普通扩孔器在资源勘查钻探施工中不耐磨现象较为突出,造成新钻头下不到孔底,增加扫空无用功耗。通过调整胎体配方和重新组合耐磨材料,研制出新型长寿命扩孔器,经实践验证,寿命达到千米以上,配合长寿命钻头在深孔钻探中为提高钻进效率发挥了重要作用。  相似文献   

18.
如何进一步提高绳索取心冲击回转(以下简称绳冲)钻进的使用效率、扩大其在深孔中的使用等,方法很多,如改进冲击器性能、选用合理的钻头和规程参数等.而笔者试图通过水力计算分析,探讨冶金系统推行的几种绳冲钻具之不足并提出改进建议.  相似文献   

19.
YSZ60重型绳索取芯钻具用于深孔施工,经采取合理选用钻头、优选冲洗液配方、强化施工管理等综合配套技术措施,圆满完成了1139m深孔钻进任务.在设计深度见矿,并取得台效560.70m、金刚石钻头平均寿命56.80m、每m直接成本126.50元、全孔节约1.39万元的经济技术效益。   相似文献   

20.
人造金刚石钻进时用什么钻头开孔好?用硬合金钻头开孔,受到岩石硬度的限制.硬合金钻头在坚硬岩石中钻进,效率低,成本高.采用大口径的人造金刚石钻头开孔也存在效率和成本问题.用钢粒钻头开孔,由于残留钢粒的存在,换径钻进时往往使人造金刚石钻头损坏而过早报废. 我队在漓渚铁矿区施工,地表岩石坚硬而且破碎,不得不采用钢粒钻头开孔,经三  相似文献   

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