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利用日常探测中探空出现的异常记录,分析得出在常规探测中探空仪信号突失、丢球、气球下沉或超升速等异常情况时,可及时运用L波段秒数据来判断温压湿3要素及测风数据的正确性,通过秒数据找出原因,进一步选取删除飞点、重新追踪目标、做部分资料缺测或重放球等处理方法;丢球时立即查询该次丢球前和前一时次该时间段的秒数据资料,迅速锁定目标,准确抓球,杜绝补放和重放球;遇气球下沉或升速异常时,查看下沉前后温压湿3要素秒数据,准确确定记录下沉段,并按L波段(1型)高空气象探测系统业务操作手册要求,在L波段(1型)高空气象探测系统处理软件中做删除下沉记录处理。 相似文献
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放球过程中GFE(L)1型雷达如何判断真假定向、丢球的处理 总被引:1,自引:0,他引:1
通过工作实践,总结了探空站放球过程中GFE(L)1型雷达真假定向、丢球的判断及处理的方法,以便更准确、及时的处理探空记录. 相似文献
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L波段雷达探测气球丢球是各探空站普遍存在的问题,也是大家都在着手解决的。结合多年的业务实践,分别对造成丢球的原因及对策作了较为详细的介绍,希望能给使用L波段雷达的各探空台站有所帮助。 相似文献
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L波段二次测风雷达-电子探空仪高空气象探测系统是新一代高空气象探测系统,其性能、操作方法、业务流程等与59-701探测系统有所不同。文章介绍了杭州高空站2002~2004年3年中使用新一代高空气象探测系统的一些使用技巧和故障处理方法。内容包括雷达检查、探空仪基测、电池浸泡、仪器装配、瞬间观测及数据输入、气球施放、旁瓣抓球判断、探测中途丢球、放球软件出现非正常现象等。 相似文献
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GFE-1型L波段雷达在跟踪〈3000m范围内的过顶球1/1标和当有源目标物的回波强度衰弱或回波频率超出于雷达接收机中心工作频率一次谐波以上时,雷达自动跟踪目标常常失败。通过分析探空气球低空过顶的气象条件,建立起低空过顶跟踪模式及该模式的应用方法,提出优化电池释放电量进程,降低回波强度衰减量与回波频率漂移量,探讨电池浸泡方法。提高新一代L波段雷达在探测过程中对探测目标的稳定跟踪,保证探测质量及探测资料的完整性、准确性,杜绝因低空丢球导致重放球事件的发生。 相似文献
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利用GFE(L)1型雷达进行高空气象探测过程中,转动天线时示波器上的四条亮线始终两两对齐即表示雷达天线对准了目标。因此可以通过观察示波器所呈现的四条亮线来判断信号强弱和跟踪情况。如果四条亮线两两不齐,则表明天线跟踪有误,且很可能导致丢球,从而影响高空气象探测质量。根据雷达工作原理,详细分析了多种可能导致四条亮线两两不齐的原因,并对排查方法进行了详细描述,为遇有此类故障时快速排查和修复提供参考。 相似文献
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为全面提高高空探测质量,从探测环境、雷达保障能力、低空丢球、仪器变性等方面分析了目前影响高空探测数据质量的因素,并就各因素对记录造成的影响提出改进措施或建议。 相似文献
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1 观测前雷达准备1 .1 调整接收机的本振频率 :4条亮线出现“火柴头”为最佳状态。频率应在 40 0± 3MHz范围内 ,尽可能小一点 ,因为回答器的频率随着温度的降低和电池电压的下降会不断升高 (一般升高4~ 6MHz) ,否则出现突失或后期无法观测的几率将大大增加。1 .2 调整测角显示器上的“视频增益”,使 4条亮线高度约为 2~ 3cm ,亮线不宜过高 ,过高就会达到饱和 ;4条亮线过低 ,不便于观测 ,都可能发生丢球。1 .3 高压开始工作后 ,必须调整“主波抑制”旋钮 ,使测角显示器中的主波正好消除掉。如若主波没有消除掉 ,亮线总是饱和的 ,球… 相似文献
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由于L波段雷达波瓣宽度(≤6°)比59—701型二次测风雷达波瓣宽度(垂直波瓣≤10°,水平波瓣≤11.5°)窄,测角精度较高,但操作人员遇到丢球时找回目标较困难,不能象59—701型雷达那样根据4条亮线把球迅速找回来,必须结合L波段雷达的特点抓球,做到快而准,以免造成资料缺测或重放球。[第一段] 相似文献
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GFE-1型L波段雷达在跟踪<3 000m范围内的过顶目标和当有源目标物的回波强度衰弱或回波频率超出于雷达接收机中心工作频率一次谐波以上时,雷达自动跟踪目标常常失败。通过分析探空气球低空过顶的气象条件,建立起低空过顶跟踪模式及该模式的应用方法,提出优化电池释放电量进程降低回波强度衰减量与回波频率漂移量,据此探讨了电池浸泡方法。可提高新一代L波段雷达在探测过程中对探测目标的稳定跟踪水平,保证探测质量及探测资料的完整性、准确性,杜绝了因低空丢球导致重放球事件的发生,获得了良好的经济效益和质量效益。 相似文献